儀表自動化年終總結(精選5篇)

儀表自動化年終總結 篇1

輾轉一年將去,我們在忙碌的工作中走過了初春深秋,回首一年的工作,有碩果累累的喜悦,有與同事協同攻關的艱辛,也有遇到困難和挫折時的惆悵,我們儀表班雖然只有3個人,但是在我們的不懈努力下解決了一個又一個的難題。

儀表自動化年終總結(精選5篇)

從全年來看,在正常生產情況下各類儀表參數相對比較穩定,這包括工業四大參數在內的“流量、壓力、温度、物位。7號爐料罐壓力平凡出現堵塞問題,6號爐雖然也有,但是並不經常出現。

7號爐頂氮氣流量出現過一次超量程,噴煤氮氣流量也出現過超量程經過查看,噴煤氮氣流量原先就超量程只是變送器一隻開着氣壓平衡閥,熱風爐上的煤氣流量和空氣流量都是微差壓調節對工藝要求非常高,我們對熱風爐各差壓變送器做出了定期校準,校零點措施。

各温度參數方面,熱風温度和拱角,拱頂温度最為重要直接影響鍊鐵生產,7號爐熱風温度下半年出現過一次波動現象經查看是熱電偶絲燒斷,6號爐也曾兩次更換過熱電偶,熱風爐拱角温度曾多次出現測量偏高不準,經查看同樣也是燒斷,這些温度測量點不易更換環境條件也很苛刻,況且這類S型熱電偶材料是白金製成比較昂貴,對公司提出的降本增效實屬不易,我個人建議採用十字測温儀。

物位測量是最頭疼的一項,它傳到上的並非標準4—20mA信號,這對於處理問題一直都拿不準到底是何原因,這表明我們的技術還要有望不斷提高。全年內各調節閥動作調節不是很理想,我們不斷找出問題將反饋調節設定到最符合工藝要求,開關量調節和模擬量調節相對來説模擬量控制比較穩定不容易出現問題,開關量控制平凡出現反饋不準開關不到位和調節時浮動大,我們針對這些問題也費了不少精力。

各主要場合的監控攝像,全年內多次出現信號干擾畫面顯示不清,對此我們更換了多條視頻線路,做了防干擾接地。自動化方面包括PLC在內的PC電腦和一系列的內部軟件,為保證自動化正常運行我們對PLC和PC工控電腦定期進行清楚灰塵,10月份熱風爐2#電腦出現過歷史數據丟失,我們對WINCC歸檔變量畫面修改後在沒有出現過此類情況。

縱觀全年我個人感覺我們對所維護的設備不遺餘力的付出了青春,今後我們還要更加努力向前走去,因為我們前方的路還很遠還有更多任務在等待着我們這些年輕人去完成。

往年大地早已經白茫茫的一片了,今年還未曾下過雪。雪是那麼的冷,可是它又那麼的美麗,我害怕冷,可我還是那麼的喜歡它。

儀表自動化年終總結 篇2

我是,現年30歲,男,漢族,於20xx年7月畢業於鄭州輕工業學院電氣工程及其自動化專業,現任信息自動化公司自動化部技術員。現將本人的工作總結如下:

從參加工作以來,參與的新建工程有本鋼8、9號焦爐的的電除塵PLC系統,本鋼7號轉爐水處理PLC系統,馬耳嶺球團廠變頻器安裝調試,燃氣廠第三加壓站二期工程PLC系統等新建工程,參與的改造工程有焦化四五號焦爐除塵PLC系統改造工程,燃氣廠第七加壓站PLC系統改造工程,二氫站及十一加儀表和PLC系統改造工程,六環水處理站PLC系統改造等,日常維護工作有供水廠的三環水、四環水,六環水、十四環水處理站,三熱軋水處理站,污水廠等日常維護工作。

在工作中一直以一個自動化人的職業道德來要求自己,儘自己努力完成各項本職工作,在現場工作中積極發揚了自動化人不怕苦不怕累的工作精神,各項工作都受到現場人員的好評和肯定。

通過這幾年的工作時間,我對現場的工藝流程有了一定了解,對PLC設備也越來越熟悉。

另外對工程建設當中的施工步驟和施工環節有了整體的認識,在瞭解PLC系統的同時,也在逐步的提高自身對PLC設備及自動控制的認識,在這幾年時間內我的個人工作能力有了一定的提高,這和領導的關心以及身邊同事的幫助是分不開的,在今後的工作中我會繼續努力,再接再厲,嚴格要求自己,不斷求實創新,不斷磨鍊自己,盡我所能把工作做好,爭取取得更大的成績。

思想上,堅持實事求是,不斷提高自己的政治思想覺悟與水平,不斷地探索與追求。

學習上,自參加工作以來我一直嚴格要求自己,認真對待自己的工作,自身很好的為自己定位,儘管有些自動化現場的工作條件很艱苦,但對我們年青人來説,也不失為一次鍛鍊自我,挑戰自我的機遇。理論來源於生活高於生活更應該還原回到生活,在自動化公司這樣的一個地方,還有許多值得我們來發現的好東西,值得我們來深究學習的地方。工作中我時刻牢記要在工作中不斷地學習,將理論與實際的工作很好的結合在一起。

在工作中不斷地改變自我,適時地對自己提出不同的要求,在工作中不斷總結經驗,提升自身工作能力的同時,在工作中不斷地學習,也在工作中逐漸的成長。

以後的路還有多長,不過我相信,我可以做的更好的,我可以在今後不斷的努力中,取得更大的進步。自動化公司有着廣袤的發展空間,我堅信我可以得到最好的成長,為本鋼信息自動化公司的成長壯大貢獻自己一份微薄的力量!

儀表自動化年終總結 篇3

自動化系01級8個班於___-____學年秋季學期第1周開始生產實習,到第4周圓滿結束,現總結如下:

本次實習完全按教學計劃進行,實習內容包括:T68卧式鏜牀電氣控制系統安裝與調試、專業繪圖軟件的學習與繪圖訓練、現代化工業企業控制設備的現場參觀與瞭解。

在實習中全體學生分三批按實習內容輪換進行,每個學生都得到了全面的訓練,從分階段的實習報告可以看出,此次實習增加了學生的實踐能力,增強了專業技能,開闊了眼界,達到了預期目的。

在實習過程中,參加指導的教師認真負責,特別是各組的負責教師,盡職盡責,為此次實習任務的完成付出了艱苦的努力。

當然,生產實習是一項比較複雜的教學環節,尤其是學生人數眾多,資金偏緊,更給實習帶來了一定的困難。今後,應該進一步進行探討,以其更加完善生產實習工作。

儀表自動化年終總結 篇4

不知不覺間20--年即將過去,在這段時間的工作中,經歷了很多酸甜苦辣,認識了很多良師益友,獲得了很多經驗教訓,感謝領導給了我成長的空間、勇氣和信心。通過自身的不懈努力,取得了一定的成果,但也存在諸多不足。回顧過去的一年,現將工作總結如下:

一、工作總結

工作的每一步都要細心細緻,力求精細化,在這種心態的指導下,我在平時工作中取得了令自己滿意的成績。能夠積極自信的行動起來是這一年我在心態方面最大的進步。現在的我經常冷靜的分析自己,認清自己的位置,問問自己付出了多少;時刻記得個人得失要模糊計算,遇到風險要及時規避,出了問題要勇於擔當。工作中我學到了很多技術上的知識,也強化了工程的進度意識;與身邊同事的合作更加的默契,他們都是我的師傅,從他們身上學到了很多知識技能和做人的道理,也非常慶幸能有他們在身邊。我一定會和他們凝聚成一個優秀的團隊,做出更好的成績。

二、在工作中主要存在的問題有:

1、工作不夠精細化;在平時的工作距離精細化工作缺少一個隨時反省隨時修改的過程,雖然工作也經常回頭看、做總結,但缺少規律性。以後個人工作中要專門留一個時間去總結和反思,這樣才能實現精細化。

2、缺乏工作經驗,尤其是現場經驗;今年的現場經驗有了很大的提高,對整個維護工作開始到完成有了認識,但在一些細節上還缺乏認知,具體的做法還缺乏細心,需要在以後的工作中加強學習力度。

3、缺少平時工作的知識總結;這半年在工作總結上有了進步,但仍不夠,如果每天、每週、每月都回過頭來思考一下自己工作的是與非、得與失,會更快的成長。在以後的工作中,此項也作為重點來提高自己。

5、做事不夠果斷,拘泥細節,有拖沓現象;拖沓現象是我很大的一個缺點,凡事總要拖到後面,如果工作更積極主動一些,更雷厲風行一些,會避免工作上的很多不必要的錯誤。其實有時候,不一定要把工作做到細才是最好的。事事做細往往會把自己拘泥於細枝末節中,學會不完美也是工作中的一個進步,也是對精細化工作的一個要求。在以後的工作中,我一定時時刻刻注意修正自己不足的地方,一定會養成良好的工作習慣,成長為一名優秀的職工。

三、工作計劃

下年工作較多,要吃苦耐勞,踏踏實實地做好每一項工作,處理好每一個細節,努力提高自己的專業技能和執行力,儘快的成長和進步;其中以下幾點是我下年重點要提高的地方:

1、要提高工作的主動性,做事幹脆果斷,不拖泥帶水;

2、工作要注重實效、注重結果,一切工作圍繞着目標的完成;

3、把握一切機會提高專業能力,加強平時知識總結工作;

4、精細化工作方式的思考和實踐。其實作為一名員工,所有的地方都是需要學習的,多聽、多看、多想、多做、多溝通,向每一名員工學習他們身上的優秀工作習慣,配合着實際工作不斷的進步。

儀表自動化年終總結 篇5

在深圳度過了充實的一個月,實習日期為7月12日到8月12日。在這個月我主要是負責在龍華第三工業園跟着富士康的工程師調試鎖螺絲機、拆螺絲機、自動上料機。

背景:

這個項目是富士康為新的生產線而開發設計製造的機子,總共有100多台,工期接近要一年。合作模式是富士康出錢,負責設計的是富士康的自動控制部門,線路設計、機構設計、PLC程序設計據説反覆修改了好幾次。由於沒有足夠多的工人來裝機,請龍華第三工業園富欣達有限公司的工人來安裝機器,現在的工業分工分明,裝機的工人分為電控線路和機構兩撥人,他們按照圖紙來安裝,發現大部分這些工人都不是很懂為什麼這麼設計和實現的功能。就是他們只是來裝機的,只要會看圖,手腳靈活就就行。富士康的人也要派過來把他們裝好的機器調試下然後運到富士康再進行現場調試,沒問題就可以生產產品了。由於我們公司賣了好多產品給這個項目,當時富士康的調試人手不夠,就叫我們公司派人來記述維護,其實是幫他們幹活。

收穫的知識:

PLC接線部分:

PLC是弱電控制強電的裝置。PLC輸入單元連接按鈕、限位開關、操作開關、繼電器觸點、接近開關、撥碼器等開關量,既然是開關量,就沒分正負,正極接哪一端都行。輸出單元把弱電信號轉換為強電信號,驅動接觸器、電磁閥、電磁鐵、調速閥等執行元器件。PLC輸出單元分為繼電器輸出單元、晶體管輸出單元、雙向晶閘輸出單元,每個PLC的輸出單元的類型已經固定好了。繼電器觸點有電氣壽命,在需要輸出點頻繁通斷的場合(如脈衝輸出)就不能選用它。

PLC源型、漏型晶體管:

漏極(drain)——相當於負極,源極(source)——相當於正極,柵極(gate)——控制極。

奇偶校驗:

讓原有數據序列中(包括校驗位)1的個數為奇數的叫奇校驗,偶數為偶校驗。比如1100111_,最後一位是校驗位,已經含有奇數個1,所以_=0。

繼電器接線方式:

繼電器是小電流去控制大電流運作的一種“自動開關”。自動上料機的PLC跟繼電器連接控制電磁閥的接線方式是線圈IN兩端連接輸入觸點(如5.08)和端連接的是電磁閥的1P24和輸出觸點(如11.08)。當5.08輸出0V即觸點閉合時,線圈得電,11.08和1P24的電磁閥電路就有電流通過了。還有一種繼電器接線方式是線圈接P24和N24,即線圈一直得電,那麼常開的兩端觸點就會常閉,這時繼電器沒有作用,可能是用來保護電路的。

伺服電機接線:

鎖螺絲機是用韓國世泰(SETech)的一整套伺服控制系統,包括螺絲緊固機、伺服控制器、觸摸屏(可選)組成。伺服控制器由單相220V電源連接輸入端(L1,L2),有3個串口接口,CN1是連接PLC控制I/O接口,CN2是電機編碼器電纜線接口,CN3是傳感器信號電纜線連接口。螺絲緊固機是一種伺服電機,用來連接扳手,電源接入是由控制器提供的三相四線制接口,反饋控制是連接控制器的CN2.扭矩傳感器連接控制器的CN3.控制器的B1、B2、B3用來阻抗連接。

調試方法總結:

今天在調試322DCA本體鎖螺絲機,在過程中出現的問題及大致的解決方法如下:1.保證電源及氣源已連接,觸摸屏與PLC的串口通信插口已連接。2.用觸摸屏按順序控制各種氣缸動作,首先要讓氣缸能夠動作,如果不動作,把氣閥閥門旋鈕旋到最大值,觀察電磁閥能不能左右交換工位,如果不能的話,很可能是電磁閥接線問題,這時候要負責電控接線的師傅,讓他來排查接線問題。3.不能動作還有一種情況是這個氣缸動作必須要在其他氣缸在某個位置後才能動作,在這種情況下要先把與之對應的氣缸的傳感器調亮。4.電磁閥能夠動作了如果氣缸還不能動就可能是氣管接反了或者接錯了,接反了就把氣管調過來,接錯了就只能把氣管都拔出來一個個測試。5.能夠動作了就看I/O表把這個工況下的對應傳感器調亮。我的工作緩慢的原因如下:方面是在調傳感器時有的傳感器很小,位置很狹窄,很難動作。在換氣管時氣管很難拔,我不會用尖嘴鉗拔氣管,還要叫安裝機器的師傅來拔。總結起來起來是我的動手能力很弱。另一方面是因為對機器不熟悉,對傳感器的位置和I/O編號經常搞反了。

今天調試了一台自動上料機,出現了幾個問題,調到中間夾料缸時,觸摸屏顯示的動作和實際看到的動作不一致,原因是電磁換向閥接反了,本來是一對的跟旁邊的電磁閥組成了一對,用螺絲刀換過來就行了。還有一個是觸摸屏按了沒動作,下面的電磁閥也不亮,換過了氣管也不亮,後來發現是PLC連出來的觸點跟繼電器接觸不良,這種錯誤特別常見。以前我們都是找電控的師傅,現在明白了原理我們就可以自己接了。最大的收穫是我以前一直以為PLC的I/O接點連接到傳感器的棕色那一端(正極),所以PLC輸出的是+24V,後來師傅説傳感器是一根導線,不是電燈,如果接了24V,傳感器會壞掉。PLC輸出的是低電平(0V),當要傳感器亮時PLC輸出低電平,要滅時PLC的觸點是接地或者是絕緣的,那樣傳感器就不會亮了。

步進電機:

步進電機是接收脈衝信號驅動轉軸轉動相應的角位移或線位移。跟伺服電機的最大區別是步進電機是開環控制,伺服電機是閉環控制。因此造成以下不同:1.步進對信號響應快,適合低速度高響應運行;伺服輸出力矩平穩,適合高速度長行程運行。2.響應效應:步進電機同步響應;伺服電機對脈衝信號有一定延遲。3.響應效果:步進電機即時定位;伺服電機要尋找定位。我覺得以上區別都是因為伺服電機有編碼器反饋,是閉環控制。

總電路接線:

電線上有標註L1、L2、L3,L1、L2、L3三根代表火線,三相電是由三相交流電源產生的,三相電之間的相位角為120度,在低壓電中任意兩根火線之間的電壓380V,任意一根火線與零線之間的電壓為220V,這是民用電壓220V的來源。顏色我看到的是灰色、綠色、藍色。N線是工作零線,只能用於工作,不能接地,用的是黑色的線。PE是地線,用的是黃綠相間的線。機器上有一個24V直流變壓器,將220V交流電轉化為24V直流電,出來有兩條線,1個標“P24”,代表24V正極,另一個標“N24”,代表24V負極,24V電是給電磁閥、接近開關和光電傳感器供電的。發現接近開關等大部分傳感器都是棕色接正極,藍色接負極。

對於三相電,N線是工作零線,中性線,可能有電流通過。PE線是地線。工業上有三角接法和星型(Y型)接法,星型接法將各相電源或負載接在一點上,可以將中點引出作為中性線,形成三相四線制,也可不引出,形成三相三線制,都可以添加地線,形成三相五線制或三相四線制。三角接法是將各相電源或負載依次首尾相連,這種接法沒有中性點,也不可引出中心線,因此只有三相三線制,添加地線後,成為三相四線制。

星形接法中線電壓等於相電壓的根號3倍,相電流等於線電流,星形接法是一般使用的接法。線電壓等於相電壓的根號3倍的原因是向量的減法運算!三角形接法中線電壓等於相電壓,相電流等於線電流的根號3倍。不過三角形接法不常用,因為會耗電流

自動鎖螺絲機的主控制電路,各種電氣設備供電都從三相五線的主電源接出。接線板的上下是個通路,相當於一根導線,也可以用短接片與旁邊的接點連成一片同電勢。看了主電路後思路就清晰多了,PLC是主控制單元,輸入I/O單元連接的是接近開關、光電傳感器等傳感器,傳感器有兩個出線,棕色的跟PLC接,也就是説CJIM-ID261輸出的是24V,藍色的跟電源的N24接。輸出I/O單元跟電磁閥等單元連接,當有輸入時程序設計下就可以控制輸出單元。其他的像空氣開關、熔斷器、接觸器等是保護主電路和電器的安全,防止出現過流、過載等現象,電路還有分弱電和強電,這個電路左邊走強電,右邊走弱電,強電接的是PLC、24V電源轉換、電動機等,弱電24V接的是繼電器、熔斷器、接觸器、觸摸屏、報警燈等。

鎖螺絲機的二線式傳感器接線方式是棕色接信號,藍色接N24.師傅説歐姆龍傳感器都是COM接低電平,也就是漏極晶體管輸出方式。還有知道為什麼有“2L2”等標號,電源進入時是“L1”“L2”“L3”,通過一個三相斷路器後變為“1L1”“2L2”“2L3”,再通過一個接觸器後變為“3L1”“3L2”“3L3”,這些編號是為了區分不同區域的三相電源接線。

其他的知識點:

CJ1W-NC位置控制單元。CW/CCW是雙脈衝工作方式,CW為正脈衝信號,CCW為反轉脈衝信號;原點接近信號是外部傳感器的信號,原點輸入信號是編碼器、伺服器給的信號;感興趣的是波峯焊工序,把傳感器放在焊錫池外面感應PCB到來,高數計數器計指定脈衝後噴頭開始噴焊錫。

漏電流的類型:1半導體元件漏電流:pn結截止時流過的微小電流2相線和中線與EMI濾波器間流過的漏電流3電容加上直流電時會有漏電流產生。

學會了刻錄光盤,用的是NERO刻錄軟件,發現DVD–R和DVD+R只能刻一次,DVDRW可以多次刻錄。

今天去工廠,空氣壓縮機壞了,就沒辦法調試機器,我就在一旁看胡工在修理空氣壓縮機。那台空氣壓縮機有兩個氣缸,壞了一個,胡工把壞的那個氣缸的控制電路的外殼拆開,控制部分電路是用雙層板,看上去只是用普通的覆銅層壓板製成,還有一個跳線。發現是保險絲燒壞了,換了個3A的保險絲後還是不行,就拿萬用表測試加電時電路的各點電壓情況,看看有沒有電路短路,然後拿焊錫去焊接焊點,就可以了。電路板我注意了一下,因為我在學校學過SMT的知識。電路板電路不是很複雜,大部分是分立元件,很少是貼裝元件,蠻大的電容,焊點用波峯焊方法焊的但是焊膏用量偏多,元件放置得比較密集。那個空氣壓縮機用控制電路控制電機壓縮空氣,大部分壓縮機都有出水口,因為壓縮空氣時會有水蒸氣源源不絕地變成液態水。

感受與思考:

非常感謝福大公司能給我這個寶貴的實習機會,公司的氛圍我非常喜歡,很適合學習技術。在這一個月時間裏,我主要是在龍華第三工業園調試富士康的鎖螺絲機、拆螺絲機和自動上料機。在那裏我看到了只在書本上見到的PLC、伺服驅動器、伺服電機,學習了PLC、繼電器、伺服電機等的接線方式,每天都很充實和快樂。很遺憾的是實習時間太短了,很多知識都只是瞭解,沒有深入學習。我會記住朱經理説的做事要有責任心,要認真,學技術是很快樂的。

在這次實習中我也看到了我的很多缺點和不足,電工技術基礎和數電模電知識不牢靠。在接下來在學校的日子裏我要好好學習,針對發現的問題好好彌補。